时不我待,只争朝夕,面对当前严峻的市场形势,为进一步降低氧枪消耗、打破制约生产瓶颈,德龙钢铁秉承“探之愈精,造之愈益”的精益观,立足现场,通过优化冷料结构、过程精心操作、液面精准控制等一系列行之有效的保障措施,降低氧枪消耗,提升高铁耗模式冶炼效率,再创历史新低,为保障生产顺行、降低机物料成本打下良好基础。
优化炉料结构,把控关键因素。在高铁耗、低废钢比的生产模式下,氧枪烧枪的关键影响因素是吹炼前期熔池温度上升过快,容易发生爆发性喷溅,枪位控制不合理极易导致氧枪烧枪事故。为解决此难题,能打胜仗、敢打硬仗的德龙人,认真落实“降低前期温度”工作要求,上下同欲,大力调整入炉废钢结构,通过一步步探索,最终摸索出“钢渣+压块+切割渣”的入炉废钢模式效果最佳,开吹下枪后将块矿等含铁物料一次性加入炉内,从根本上降低了吹炼前期的铁水温度,避免了前期喷溅烧枪事故的发生,为炼钢厂降低氧枪消耗创造了先决条件,每月可减少氧枪喷头消耗10个,无缝钢管使用量2.5吨,直接降低机物料成本约2.7万元。
发扬匠人精神,追求精益求精。为提高枪龄,满足高铁耗模式下生产所需,机电车间与转炉车间积极沟通相互配合,强化氧枪系统点巡检的同时,以提高修复质量为切入点,以“讲效率、不欠账”检维修作业要求为抓手,修复过程精益求精、精准管控。首先建立氧枪使用跟踪台账,注明修枪时间、枪头编号、试压压力、保压时间、维修人,从而压实责任。其次,对下线氧枪严格按照标准进行修复,修枪时必须清除枪内杂物,保证焊缝质量,保证枪的直线度要求,并逐个进行1.8MPa压力下保压30min的水压试验,确保枪身与焊缝无渗漏现象发生。为确保每道焊口包括接管和枪头的严密性,每条焊缝都必须焊三遍,并用磨光机进行打磨,保证表面光滑平整。最后,完善跟踪卡,做好跟踪记录。转炉车间做好氧枪的使用过程记录,将氧枪下枪换枪的时间、原因及使用过程中异常的供氧、供水流量、压力情况做好跟踪记录,从而为分析烧枪原因,采取应对措施提供了数据支撑。随着各项措施的有效实施,为提高氧枪使用寿命打下了结实的基础,同时降低了维修频率,提高了工作效率,可为一举多得。
大胆创新尝试,液面精准控制。转炉炉底上涨对氧枪烧枪影响较大,炉底上涨较快,枪位控制较低,极易造成氧枪烧枪事故。为做好转炉炉底液面精准操作,炼钢厂转炉车间对炉底液面控制严格遵循“窄范围”精确控制的原则,通过摸索将液面降低100mm。为保证制度的有效落实,车间建立考核机制,严格执行炉底交接班制度,对交接班炉底上涨超范围的情况,严肃落实考核。同时为防止炉底上涨过高,或者过低,每天交接班炉次由交接班炼钢工共同测量液面高度,互相监督、相互帮扶,根据炉底液面测量结果,做出灵活调整,通过调整造渣料或者洗炉底,确保炉底液面长期稳定在合理的范围内,为降低氧枪消耗打下坚实基础。
理想不改,创新不止,事业向善,惟有奋斗。把优秀当习惯,把满意当追求,让突破成常态,面对新起点、新征程、新挑战,德龙钢铁将戒骄戒躁,继续保持工作热情和干事激情,在“顺产不忘设备、稳产不忘安全、高产不忘质量、突破不忘成本”的生产原则下,敢于创新、勇于突破,向着更高的目标不断前行,为钢铁冶金的发展贡献智慧和力量!(刘立伟)
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